“你看這螺母,以前被當成了廢鐵,現在它可是咱的‘降成神器’!”雞西礦業公司杏花礦洗煤廠勞模創新工作室里,技術副廠長王淑珍指著刮板機上焊著的一排排M20螺母,語氣里透著自豪。
原來,浮精煤運輸問題一直是這個礦洗煤廠的“老大難”問題,高粘度的煤泥就像糊住刮板機底板一樣,不僅使刮板與底板產生分離,還導致物料大量堆積、飄鏈頻發,嚴重制約生產效率。“每天光清理就得耗上兩小時。”負責這個區域的檢修工說。
為了解決這一生產難題,這個勞模創新工作室成員蹲守現場琢磨了半個月后,提出了解決方法:“把廢螺母焊上去,減少接觸面行不行?”說干就干!由黨支部書記吳剛和王淑珍牽頭,他們在每段刮板上焊5個螺母,硬生生讓煤泥“無處可粘”。“雖然螺母10天就得補焊一次,但一年省下8萬塊,值!”吳剛拍了拍沾滿煤灰的工作服笑道。
刮板輸送機作為原煤運輸的主要設備,蕩起運轉時,常因鐵器、大塊石頭摩擦導致設備事故,刮板彎曲變形屢見不鮮。過去,這些“受傷”的刮板大多被棄用,造成資源浪費。如今,這個勞模創新工作室的技術精英們化身“修復大師”,對彎曲刮板進行精細的平直修復,讓它們重煥生機,同時,他們還秉持物盡其用的理念,將換下的840mm刮板中可復用的部分,巧妙修整后適配到640毫米刮板機上,每年再節省2萬余元成本,真正做到了讓每一個零部件都“物有所值”。
“跑偏?不存在的!”工作室成員寧華雷指著平穩運行的運輸帶說。這個勞模創新工作室加大皮帶檢修力度,從細微處著手,嚴格把控每一個環節。通過精準調試確保皮帶不跑偏,及時更換、維修磨損的皮帶架和托輥,定期為軸承注入潤滑油,每年成功節省皮帶檢修材料費用4萬元。不僅如此,他們還別出心裁地將更換下來的1200mm原煤舊皮帶“變廢為寶”,經過精心修整兩邊,使其完美適配1000mm皮帶,每年又額外節支4萬余元,實現了資源的循環高效利用。